固碱装置包装机输送皮带修旧方案
一、概述:
固碱装置现有包装线8条,生产运行过程中片碱包装机输送皮带属于易损消耗产品,每条皮带使用周期为60天。现结合公司“控支出,降成本”活动方案,装置多次讨论,并借鉴其他单位先进工艺及设备,上报部分材料,自制输送链条进行改造,以达到节约装置检修材料。
二、改造前状况:
在未修旧之前,固碱装置生产运行过程中,计划8条包装线至少每两个月对片碱包装机输送皮带进行更换,但由于装置所产产品属于强腐蚀介质,运行生产时皮带使用周期缩短,原计划每季度上报包装机输送皮带12条增加至16条,致使皮带消耗数量增加,并且长期运行生产将会大大增加片碱生产成本。
三、改造方案
结合公司“控支出,降成本”活动方案,装置管理人员多次进行讨论并现场调查,同时利用外出学习机会借鉴内蒙君正等公司先进做法,上报材料同时利用剩余废旧材料,制作包装袋输送链条机,将原皮带式输送机改为链条式输送机,延长使用周期,节约材料成本。
四、改造后效果(取得的经济效益):
目前改造工作已完成并投入运行,装置将原皮带机机架进行改造,并安装链条式输送带。原计划每季度上报包装机输送皮带12条,现经过修旧后改造后,每季度进行维护更换损坏的备件。每条皮带采购价格为1800元,按此计算每季度节约皮带材料费用为5400元,每年节约材料费用21600元,节约材料经济效益可观。